设备改造推动降本增效
技术员在跟踪产品质量
今年一季度以来,大河金属衡板包装衡板事业部破瓶颈、攻难关,通过设备改造,有效推动吨钢成本降低和产品增量,以实际行动确保实现首季“开门红”。
锅炉改造降能耗
“模块化燃气锅炉改造以后,吨钢成本与之前相比下降了10.36元,增强了产品的竞争能力。”3月20日,衡板包装衡板事业部部长贾树理在成本分析会上兴奋地说。
由于近几年的快速发展,衡板包装衡板事业部产线布局正悄然发生着变化,受20吨燃气锅炉设备老化的影响,燃气消耗量居高不下。该事业部研究决定,对燃气锅炉进行改造,用3.6吨的模块化燃气锅炉代替之前20吨燃气锅炉。新的模块化燃气锅炉安装在产线旁边,最大程度缩短管道长度,减少热量损失,节约蒸汽消耗,并使模块化燃气锅炉蒸汽发生器可实现智能群控,在快速提供精准服务的同时,还达到了降低人工管理成本的目的。
“锅炉改造是我们实施降本增效诸多措施中的一项,接下来还要开展多项攻关,争取把生产成本压到同行业最低。”贾树理说。
产线运行更稳定
“月初的设备改造效果明显,设备作业率提升了3%,日均产能提升了6%,为完成任务指标提供了有力支撑。”3月21日,贾树理在周总结会上说。
镀锡工序作为该单位的关键产线,产能的发挥对指标完成起着决定性作用,但受设备迭代周期的影响,部分功能适配性滞后,制约了产能释放。3月初,该事业部通过现场跟踪分析,锁定拉矫机张力失衡及电镀段导电辊绝缘失效两大症结,有针对性实施设备改造。最终,攻关团队决定将导电辊绝缘材质升级为耐高温复合材料,以延长关键部件的使用寿命,并通过调整3号、1号张力机组出力配比,使产线运行更加稳定,有效保障了带钢板形。
“设备改造不仅使故障停机率下降5%,日均产能提升6%,还激发了职工的干劲,为完成首季开门红夯实了基础。”贾树理说。(张雯雯 牛万强)